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森蘭變頻器在化肥廠的應(yīng)用

一、概述

上世紀(jì)70年代曾經(jīng)有過(guò)全民大辦化肥,那時(shí),在全國(guó)很多縣都興辦了化肥廠,主要生產(chǎn)氨水、磷銨。隨著國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)院能夠完成小化肥成套生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì),生產(chǎn)尿素的原料主要是液氨和二氧化碳?xì)怏w,在這些化肥廠中有部分化肥廠用國(guó)產(chǎn)成套設(shè)備生產(chǎn)尿素。

二、尿素生產(chǎn)工藝

將二氧化碳?xì)怏w經(jīng)壓縮機(jī)加壓,使壓力達(dá)到16kg并進(jìn)入尿素合成塔。從合成氨車間氨庫(kù)來(lái)的液氨進(jìn)入氨儲(chǔ)罐,經(jīng)過(guò)氨升壓泵加壓進(jìn)入高壓液氨泵,加壓至20kg左右,經(jīng)過(guò)預(yù)熱后進(jìn)入甲胺噴射器作為推動(dòng)液,將來(lái)自甲胺分離器的甲胺溶液增壓后混合一起進(jìn)入尿素合成塔,在觸媒的作用下合成尿素。尿素合成塔內(nèi)溫度為186~190℃,壓力為200kg左右,NH3/CO2的摩爾比和H2O/CO2的摩爾比控制在一定的范圍內(nèi)。合成后的氣液混合物進(jìn)入一段分解,進(jìn)行氣液分離,將分離氣體后的尿液送入二段分解,進(jìn)一步將混合物中的氣體除去。凈化后的尿液依次進(jìn)入閃蒸器、一段蒸發(fā)、二段蒸發(fā)濃縮,最后得到尿素熔融物,用泵輸送到尿素造粒塔噴灑器,在空氣中沉降冷卻固化成粒狀尿素,通過(guò)尿素塔底刮料機(jī)用運(yùn)輸皮帶送往儲(chǔ)存包裝車間打包后出廠。

某化肥廠由于生產(chǎn)工藝的需要,尿素生產(chǎn)中使用的2臺(tái)一甲泵、一臺(tái)氨泵和三臺(tái)氨水泵,為使進(jìn)入合成塔的氨和二氧化碳的流量不致波動(dòng)過(guò)大,需要進(jìn)行調(diào)速控制。一甲泵(110kW)、氨泵(132kW))電動(dòng)機(jī)的功率較大,原系統(tǒng)采用液力偶合器調(diào)速;氨水泵(11kW)功率較小,原系統(tǒng)采用電磁調(diào)速。

三、液力耦合器調(diào)速和電磁調(diào)速

1、液力偶合器調(diào)速

液力偶合器是通過(guò)控制工作腔內(nèi)工作油液的動(dòng)量矩變化,來(lái)傳遞電動(dòng)機(jī)能量,電動(dòng)機(jī)通過(guò)液力偶合器的輸入軸拖動(dòng)其主動(dòng)工作輪,對(duì)工作油進(jìn)行加速,被加速的工作油再帶動(dòng)液力偶合器的從動(dòng)工作渦輪,把能量傳遞到輸出軸和負(fù)載。液力偶合器有調(diào)速型和限矩型之分,前者用于電氣傳動(dòng)的調(diào)速,后者用于電機(jī)的起動(dòng)。調(diào)速型液力偶合器效率最大值為95%。液力偶合器的效率計(jì)算的公式為:

2、電磁調(diào)速

電磁調(diào)速系統(tǒng)由鼠籠異步電機(jī)、轉(zhuǎn)差離合器、測(cè)速電機(jī)和控制裝置組成,通過(guò)改變轉(zhuǎn)差離合器的激磁電流來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)速。轉(zhuǎn)差離合器的本身的損耗是由主動(dòng)部分的風(fēng)阻、磨擦損耗及從動(dòng)部分的機(jī)械磨擦損所產(chǎn)生的。如果考慮這些損耗與轉(zhuǎn)差離合器的激磁功率相平衡,且忽略不計(jì)的話,其效率可用下式計(jì)算:

    

四、一甲泵、氨泵和氨水泵的變頻調(diào)速節(jié)能

一甲泵、氨泵和氨水泵名義上是泵,實(shí)為壓縮機(jī)。壓縮機(jī)為恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,選用SB70通用變頻器。使用變頻調(diào)速代替液力偶合器調(diào)速的方法是,將液力偶合器拆除,用聯(lián)軸器連接電動(dòng)機(jī)和負(fù)載軸。變頻器可用手動(dòng)調(diào)速方式控制,一般情況下一甲泵變頻器的輸出頻率為35Hz~39Hz;氨泵變頻器的輸出為40Hz~44Hz,能夠滿足生產(chǎn)工藝要求。

負(fù)荷率為0.85時(shí)液力偶合器調(diào)速損耗的電能為:


對(duì)于電磁調(diào)速,因電機(jī)功率較小,用鼠籠電動(dòng)機(jī)直接代換電磁調(diào)速電機(jī)。代換后驚喜地發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)條件相同的情況下,用電磁調(diào)速時(shí)三臺(tái)電動(dòng)機(jī)要同時(shí)運(yùn)行,用變頻調(diào)速后,只需運(yùn)行二臺(tái)電動(dòng)機(jī)即可滿足生產(chǎn)需要。這是因?yàn)殡姶耪{(diào)速的效率較低,且調(diào)速越低,效率越低,而變頻調(diào)速的效率較高,且基本上與轉(zhuǎn)速無(wú)關(guān)。由于電機(jī)功率小,節(jié)能量有限,計(jì)算略。

五、結(jié)語(yǔ)

變頻調(diào)速改造后,年節(jié)電費(fèi)17.48萬(wàn)元,不到一年半可收回全部投資,獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。另外,液力偶合器穩(wěn)定性較差,特別是調(diào)整后要較長(zhǎng)的時(shí)間才能穩(wěn)定,不利于生產(chǎn)長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行。變頻調(diào)速調(diào)節(jié)方便,調(diào)節(jié)精度高且穩(wěn)定,使裝置長(zhǎng)期能夠可靠運(yùn)行而避免的停工損失等經(jīng)濟(jì)效益是無(wú)法估量的。